接上压力表,夹上电流 表,开机不到一分钟,高压直线上升至2.7MPa,低压不到O.2MPa,电流高达16A,高压开关63H1立即保护。从现象上看,这是很明显的高压系统半堵故障。
先焊开过滤器,检测过滤网透亮,没有脏物,马上将双路毛细管组件(连同两只单向阀)焊下,用氟气猛吹,出气很通畅,认定单向阀很好。将冷凝器两路分液头焊下,用氮气吹,每路四根毛细管排气很好。怀疑四通阀处在半开状态(活塞卡死),换四通阀,抽空、定量充氟,开机故障依旧,而冷凝器和压缩机都代换过,维修一时陷入困境。 为了准确找出故障,降低维修费用(折腾一次都要费掉5kg的氟),只好采用分段压力检测法:高压维修工艺口是接在压缩机排气口A处(当时压力达2.7MPa),经过滤器和四通阀,再经冷凝器,分别在油过滤器与四通阀之间焊一工艺嘴B,在四通阀与冷凝器进口之间焊一工艺嘴C,见图。让系统充氮气1.1MFP a左右,压力平衡后开机。分别测A、B、C三点压力,A:2.0MPa、B:1.1Mpa、C1.1MPa。从理论上讲这三点压力应是相等的.而A、B两点压力差达0 9MPa,说明A、B之间有严重的堵塞现象。A到B只有一段铜管和油分离器,放掉气,换油分离器,恢复系统管路。抽空、定时充氟,开机一切正嵩 小结:此故障一看就知道是堵塞,但堵塞的位置不是通的毛细管或过滤器。而大机器中的油分离器故障几乎很少,就使经验隐藏了故障.